来源: 潞安化工集团网站 时间:2023-11-28 09:45:25
日前,记者走进煤基清洁能源公司固体储运厂翻车机房,记者看到煤炭源源不断地从火车车厢中卸了出来,整个卸煤过程流畅、高效。这里承担着煤基清洁能源公司60%的原煤供应,平均每天完成10000吨卸煤量,而在数月前,这里还是另外一番景象。
之前,翻车机靠板侧整个压车梁伸入火车车厢长度过长,导致卸煤时阻挡部分煤下落,回翻后滞留在火车车厢中,成本消耗大,工作强度也大。为此,固体储运厂组织技术骨干通过实地走访调研,对标对表,于6月份,制定了卸煤机压车梁改造技改方案。
“卸煤机压车梁改造技改方案是运用我国目前最新的翻车机技术,实现压车车皮的高度由原先的3.2m变成3.6m,同时也满足国铁线路推行c70e(h)-a车型的压车要求。”固体储运厂厂长杨文盛告诉记者。
9月25日,外委厂家完成压车梁预制自大连发货至现场任务,攻关小组又面临了新的问题。由于改造工程位于铁路线上,施工难度大、工期紧,又适逢“双节”,该公司项目技术部、固体储运厂检修班全体人员放弃假期,对外委设备的制作、运输、现场安装等制定详细工作进展计划,全过程参与安装、调试、验收等各个环节,自主把控施工工艺水平和施工质量,不放过每一个关键细节,使原本需要两天的吊装作业仅用一天就高质量地完成了。
“想”是态度,“成”才是结果。为使卸煤机压车梁技术改造项目早日投运,保证卸煤机正常作业,该公司积极对外联系郑州铁路局调运检测车皮,对内协调沟通铁运公司180站现场作业,提前完成了五年一次的定检,节约检测费用28万元。
“10月27日,该项目顺利完成检测并投用,比原计划提前25天,清底煤数量由18-20车减少到8-10车,不仅底煤数量减少了将近一半,人工成本也降低很多。”杨文盛告诉记者。
(文/图 郭 强 崔婷婷)
责任编辑:崔婷婷
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