来源: 潞安化工集团网站 时间:2023-12-19 12:00:10
集团块煤加工工艺实现快速发展
“上干选,替水洗!”在集团,选煤厂受限于传统的人工手选和动筛跳汰机,效益和产量都难有较大发展。智能干选技术的应用,不仅替代了传统人工手选和动筛跳汰机,而且大大节约了用工成本,减少污水排放,促进节能减排,对推动集团绿色发展具有重要意义。
早在2020年,漳村煤矿上集团第一台块煤干法智能干选设备开始,潞安化工集团的智能干选系统就已初具雏形。在近两三年的发展升级中,各单位智能干选系统彻底实现了块煤生产方式的变革,均取得了不错的经济效益和社会效益。
块煤干法智能干选系统在漳村煤矿已经经过两代的设备升级。“漳村煤矿原有选矸系统为动筛跳汰系统,由于系统投运多年,技术陈旧,故障率高,稳定性差,分选精度差,产品质量不稳定,职工劳动强度大,严重制约矿井正常安全生产。”漳村煤矿选矸车间负责人赵俊峰告诉记者。“随后我们经过大量的调研与反复论证,选定了tds智能干选机,成为集团首家使用该系统的单位。该机器具有处理能力大、分选粒级宽、分选精度高、生产运行稳定等优点,能够替代人工手选排矸,实现智能化生产。”
为了提高智能选矸系统可靠性,优化产品质量,漳村煤矿组织技术人员对系统的运行情况进行分析,针对系统中出现的问题,全力进行技术攻关,“分两步走”对选矸系统进行了升级改造。
“首先我们结合选矸受人的因素影响大、选矸质量不稳定、产生环境污染等客观因素的影响,更新了第一套tds智能干选机。”赵俊峰说。改造后,选矸车间实现机械替代人工手选,干选替代水洗工艺,干选机智能识别替代人工识别。但实际运行中,也存在分选能力不足、分选效果不好、滚轴筛选型不对等问题。
为了进一步完善优化选矸系统,漳村煤矿又进行了第二步,新增5台设备,安装了第二套tds智能干选机,设备使用率从90%提高到100%。“我们整套系统为一套自成系统的完整设备,其中包括:智能布料系统、智能识别系统、现场检测仪器及智能算法软件等系统,同时各电气设备均通过了防爆认证。”赵俊峰说。
该系统能够实现“四级分选”,智能识别矸石和煤,实现煤、矸分离。“智能选矸系统可以在源头对大块矸石和块煤进行识别,预先排除,减少动筛跳汰机被迫停机的次数。”漳村煤矿选矸车间负责人说。目前,该车间每天的块煤产量由500吨增加到600吨。
与此同时,选矸系统完成第二次升级改造后效果显著。在生产工艺方面,从原来单项系统变为双系统生产,煤质和产煤量得到大幅度提升,事故率大幅度的下降,产能也得到进一步提升,毛煤分选入选量最大提升到16522t,产能提升了27%,每日排矸产量提升到2100t,排矸效率提升40%;平均吨煤电耗1.19kwh/吨,能耗增加了8%。在煤质方面,原煤发热量增加200-300大卡,炭块灰分由29.00%降低到18.00%,含矸率由20.00%降低到5.00%。“每吨原煤可增加100元的效益,如销售50万吨原煤,可增加效益5000万。”赵俊峰说。
近年来,余吾煤业公司从量变到质变,从技改到创效,从调配到管控,实现了节能降耗工作稳步提升。在该公司选煤厂,原煤经过tds智能选矸筛选后,不仅提高了煤炭回收利用率,而且减少了矸石排放造成的环境污染。
该公司积极践行精益思想指导下的“算账”文化,在煤炭精洗优选上做文章,上马了“选煤厂动筛矸石再选工程”。该系统采用智能识别方法,针对不同的煤质特征建立与之相适应的分析模型,通过大数据分析,对煤与矸石进行数字化识别,最终通过智能排矸系统将矸石排出。该矸石再选系统入选能力为1.50 mt/a,主要是通过将动筛车间产生的矸石经皮带转载运输到新建tds干选车间按100mm分级,大于100mm的矸石直接到矸石皮带,小于100mm的则进入tds智能干选机进行分选,矸石经13mm筛分后的筛上物与 100mm的矸石混合到701皮带进矸石仓,块煤连同-13mm的筛下物混合经皮带运输到煤基合成油公司。
截至目前,余吾煤业累计回收块煤140069吨,节约排矸费用约481.4万元,总收益约6498.37万元。
今年九月,司马煤业公司选煤厂荣获2022年度“全国煤炭工业十佳选煤厂”称号。这也是潞安化工集团唯一一家获此殊荣的选煤厂。
为实现智能高效和绿色低碳的发展目标,司马煤业选煤厂积极开展技术创新和工艺升级改造,主洗、浮选系统通过应用计算机控制、网络控制和plc控制等技术,实现了矸石皮带、洗混落地皮带、精煤仓入仓刮板等十几个岗位的无人值守;通过优化生产工艺流程,对305a筛板的改造和浮选生产工艺改造,增加脱介面积,提高洗选能力,解决介质损耗问题,缩短了洗煤时间,减少日常维护工作量,延长了设备使用寿命,“改造后,精煤回收率提高1到2个百分点,精煤产率可达74%左右。”该厂厂长曹旭兵说。“我们还通过投入使用智能化选矸系统,减少选矸损耗,提升选矸效率,降低入洗原煤含矸率,提高洗煤效率,降低洗选过程中的洗煤加工转换损失,从而降低综合能源消费量,大幅降低排矸运行成本,切实降低工人劳动强度。”
目前,余吾、孟家窑智能干选系统已经建成投运,实现了块煤生产方式的变革,取得了不错的经济效益和社会效益。同时,潞宁、上庄、温庄、五阳、常村、高河、华润的智能干选系统也正在实施当中。相信不久的将来,块煤加工工艺的快速发展,定会推动块煤生产工艺的不断创新,促进洗选任务的绿色、低碳、安全、高效和可持续发展,为集团高质量发展贡献力量。
(文/图 子冰 武越 曹梦璐 杨静)
责任编辑:崔婷婷
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